江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中注重技術(shù)創(chuàng )新、管理創(chuàng )新、經(jīng)營(yíng)創(chuàng )新,堅持 “節能與開(kāi)發(fā)并重、節能優(yōu)先”的方針,加大科技改造投入,不斷推進(jìn)節能新技術(shù)、新工藝的應用,“盤(pán)活水資源,做足水文章”取得階段性的成果。通過(guò)節能減排,公司經(jīng)濟效益進(jìn)步明顯,社會(huì )效益彰顯魅力。據不完全統計,通過(guò)節能減排項目的實(shí)施,公司累計年節水61.24萬(wàn)t/年,節約燒堿1584t/年,節省污水處理硫酸660t/年,節約資金642.13萬(wàn)元/年。
改進(jìn)染色工藝,實(shí)施工藝節水
采用低恒浴比染色
染色浴比直接反映染色用水,通過(guò)改變染色變頻百分比、改變加料方式、調整染機泵的保護水位等措施,成功的實(shí)現了由全浴的染色方式轉向單向的、低浴的染色方式,并開(kāi)發(fā)出前處理酸洗和酶洗一浴生產(chǎn)工藝。其中筒染染色浴比由原來(lái)的1:8~10降到了1:4~7的水平,最低的生產(chǎn)浴比還達到了1:3左右。在此基礎之上,把染色前處理用水量再降低,染色時(shí)采用清水加染料和加堿的辦法,此舉保證了染色時(shí)的浴量,對每種缸型進(jìn)行試驗和對比分析,成功開(kāi)發(fā)出開(kāi)單程序改進(jìn)版,實(shí)現了重點(diǎn)步驟重點(diǎn)用水的生產(chǎn)方式,不僅節省了大量的水資源,同時(shí)也降低了染色助劑的用量,更加簡(jiǎn)化了染色操作和化驗室調色的操作,為染色率的提高奠定了基礎。
細化工藝,降低生產(chǎn)用水
染色省水必須要保證染色的質(zhì)量,而不同深度的顏色對染色的洗水次數要求不同。原染色后處理工藝就只有4種,為了開(kāi)發(fā)省水的后處理工藝,染紗廠(chǎng)對顏色深度、后處理工藝進(jìn)行了細分,使得染紗廠(chǎng)后處理工藝增加到了10種左右,而所有增加的工藝全部是通過(guò)電腦程序自動(dòng)實(shí)現生產(chǎn),沒(méi)有給染色增加任何操作麻煩。
為開(kāi)源節流,技術(shù)人員根據染機有備用缸的結構特點(diǎn),提出了在染紗內部先回用可回用的水。經(jīng)試驗,加白紗對色前的一道水的水質(zhì)完全符合過(guò)軟用水要求。染紗分廠(chǎng)對生產(chǎn)程序重新設計,將加白對色前的一道水不排走,回流到備缸用于過(guò)軟。繼加白紗用水的成功回用后,通過(guò)調整pH值的方法,把對色前的一道水回用由0.5%濃度的色紗推廣到了目前的2%濃度的色紗,加白紗生產(chǎn)用水只需三道,2%以下的色紗生產(chǎn)用水均比原來(lái)少了一道水洗。
從設備入手,合理利用水源
在對染色機的研究中發(fā)現,為保證高溫排放的安全,染機PLC有一固定動(dòng)作:高排后程序會(huì )自動(dòng)進(jìn)水進(jìn)行缸體的冷卻,但是冷卻后的水是會(huì )被自動(dòng)排掉的。經(jīng)設備制造廠(chǎng)家共同研究改進(jìn),實(shí)現主缸洗水時(shí)自動(dòng)回流一部分水來(lái)清洗加料管和料桶,從而合理利用水資源。
無(wú)PVA上漿降低污水處理難度
在漿紗過(guò)程中,在現有的紗線(xiàn)條件下,利用了轉基因馬鈴薯變性淀粉為主的、生化性好的、無(wú)PVA類(lèi)綠色環(huán)保易降解的高分子染料,解決了用于漿紗的漿料中多以PVA為主,解決廢漿料進(jìn)入污水站難生化處理的難題。利用多單元的先進(jìn)漿紗設備,采用兩高一低的漿紗工藝,在100~140℃的條件下烘干成膜,達到高耐磨性滿(mǎn)足織造1000r/min的要求;無(wú)PVA上漿后,漿紗分絞輕快,織機開(kāi)口清晰,漿紗手感滑爽,耐磨性較強,毛羽伏貼,完全能滿(mǎn)足織造要求,織機效率明顯提高。無(wú)PVA上漿后,后整理退漿余漿率低,毛效好,使產(chǎn)品優(yōu)異的排汗快干性能得到很好保持,提高了最終成品的附加值。
絲光廢水煙氣中和技術(shù)的應用
目前企業(yè)生產(chǎn)每月需用堿600t(30% NaOH)左右,大量含有堿性(pH值11~12)的廢水直接排入污水處理系統,直接影響污水處理系統的正常運行。為了不影響生物菌種的活笥和生物處理的效果,我們利用整理絲光pH值12.8~13的濃堿水,通過(guò)泵送入熱電廠(chǎng)水膜除塵器,利用燃煤產(chǎn)生的SO2等酸性氣體進(jìn)行中和,使水幕除塵后pH值由13降到10以下,污水直接排入污水處理系統處理后達標排放。實(shí)現SO2去除率達60%,改善了環(huán)境。由于pH值的降低,與07年相比,污水站每天節省2~3t的98%的工業(yè)硫酸,每天降低污水處理費用3000~4000元,從而規避目前硫酸市場(chǎng)價(jià)格持續上漲的不利因素。
整理絲光堿綜合控制技術(shù)
絲光工序是用堿的重點(diǎn)部位,為節約用堿,整理分廠(chǎng)在用堿管理上進(jìn)行大膽嘗試:調整絲光機前后堿槽內的堿濃,將前浸水軋槽內改加濃堿;調整直輥槽內堿濃,比工藝要求堿濃低50g/L,徹底消除了直輥內都加濃堿,且換堿濃難調節、難控制、易溢出的問(wèn)題;控制絲光機軋堿壓力,濃堿軋車(chē)的壓力從原來(lái)的0.3MPa調整到0.5 MPa,帶液率從原來(lái)的120%~130%降為100%~110%,從而降低消耗;加裝堿濃自動(dòng)控制系統,對兩臺絲光機配置燒堿流量計,在線(xiàn)檢測絲光機堿耗量。有效防止了人工調堿導致的堿濃不準及燒堿溢流現象,有效控制了燒堿使用的浪費;計劃編排時(shí)遵循集中生產(chǎn)的原則。編排時(shí)考慮堿濃因素,減少高低堿濃調節和堿濃不準確帶來(lái)的浪費;規范操作管理。高堿濃換低堿濃時(shí)要將堿槽內的濃堿打入調堿桶;班技術(shù)員對機臺堿濃每班抽查,對不符合要求的實(shí)施考核。