首鋼京唐公司焦化作業(yè)部焦化廢水深度處理回用工程日前投入使用,實(shí)現了焦化廢水的深度處理和全部回收利用,達到國內領(lǐng)先水平,有力地促進(jìn)了環(huán)保工作。
焦化廢水是煉焦及化工生產(chǎn)過(guò)程中的混和廢水,所含污染物包括酚類(lèi)、多環(huán)芳香族化合物及含氮、氧、硫的雜環(huán)化合物等,是一種難降解、危害大的工業(yè)廢水。為進(jìn)一步促進(jìn)環(huán)保工作,造福社會(huì ),京唐公司焦化作業(yè)部建設酚氰廢水深度處理回用工程,通過(guò)采用電催化氧化技術(shù)和電絮凝氣浮等技術(shù)作為預處理手段,并結合技術(shù)日臻成熟、應用逐漸廣泛的超濾和反滲透技術(shù),有效降解了在整個(gè)處理工藝中的有害物質(zhì),并且不需要添加新水稀釋?zhuān)幚砗蟮膹U水能夠實(shí)現全部回用。
在項目實(shí)施過(guò)程中,項目組刻苦攻關(guān),解決了一個(gè)又一個(gè)難題。廢水通過(guò)強化沉淀池后,不能很好地除去水中的污泥,尤其是廢水處理量較大時(shí),除泥效果更差。項目組成員想了很多辦法,效果都不理想。經(jīng)過(guò)研究,他們提出再增建一個(gè)強化沉淀池的建議,并對增建沉淀池的可行性和經(jīng)濟性進(jìn)行了綜合評估,使強化沉淀池的增建獲得成功,解決了泥水分離不徹底的難題。泥水分離的問(wèn)題剛解決,又一個(gè)難題擺在了項目組面前。工序中有20套電極板,用于電解芳香烴等物質(zhì)。測試過(guò)程中,大量雜質(zhì)附著(zhù)在電極板上,導致電極板鈍化,電壓升不上去,需要定期將電極板在鹽酸中浸泡10多個(gè)小時(shí)清理雜質(zhì),嚴重影響了電解效果,浪費了大量人力物力。為此,項目組成員不斷尋找其他材質(zhì)的電極板,經(jīng)過(guò)幾十次的現場(chǎng)測試,最終找到了適合焦化廢水使用環(huán)境的電極板。焦化廢水的最后一道處理工序是進(jìn)入反滲透裝置進(jìn)行處理。進(jìn)入該裝置前必須有效去除水中的鐵離子,否則不但達不到處理要求,還會(huì )損壞反滲透裝置。如何在改變前幾道工序處理的基礎上除去鐵離子,成了又一難題。項目成員通過(guò)查閱資料和到其他企業(yè)實(shí)地走訪(fǎng)后,增加了3臺錳鐵過(guò)濾器,利用天然錳砂除去水中的鐵離子,簡(jiǎn)單實(shí)用,又不產(chǎn)生二次污染。
在項目調試運行期間,項目組成員24小時(shí)堅守在現場(chǎng),嚴格調整,精細觀(guān)察,隨時(shí)掌握電流、電壓變化,及時(shí)根據進(jìn)水水質(zhì)情況調整各運行參數,保證了焦化廢水深度處理回用工程圓滿(mǎn)成功。