截至5月16日,遼河石化公司超稠油污水預處理裝置運行7年來(lái),共回收污油8萬(wàn)余噸。
遼河石化的稠油加工量占原油加工總量的75%。由于稠油加工過(guò)程中產(chǎn)生的污水不同于常規原油的加工污水,具有有機物含量高、生化降解性能差等特點(diǎn),如果采用常規技術(shù)手段,很難達到排放標準,當時(shí)國內還沒(méi)有可借鑒的成熟技術(shù)。
遼河石化公司經(jīng)過(guò)科研攻關(guān)和工業(yè)應用探索,集成了一套獨具特色的稠油污水處理技術(shù),不僅解決了稠油污水處理這一世界難題,而且實(shí)現了稠油污水70%回用,最大限度實(shí)現污水的資源化利用。
“為有效處理稠油污水,公司將稠油污水劃分為高濃度含油污水、含硫污水、堿渣污水、含鹽污水以及低濃度含油污水等5大類(lèi),然后按照污水性質(zhì)的不同,實(shí)行分類(lèi)處理,分而治之。”遼河石化安全環(huán)保部門(mén)工作人員說(shuō)。
據了解,為了進(jìn)一步將稠油污水“吃干榨盡”,每種污水都有相應配套的預處理裝置。污水經(jīng)過(guò)預處理后,再進(jìn)入污水處理場(chǎng)進(jìn)行集中處理,不僅減少了對終端污水處理場(chǎng)的沖擊,而且將污水中的“寶貝”又撿回來(lái)了。污水中提煉出油進(jìn)行回煉,回用污水主要作為除鹽水裝置原料水、循環(huán)水補水、綠化水、消防用水等,為公司節約了大量新鮮水。
以超稠油污水預處理裝置為例。這個(gè)公司擁有國內首套超稠油污水預處理裝置。超稠油污水預處理技術(shù)是遼河石化針對超稠油污水處理這一世界難題,與中國石油大學(xué)(北京)聯(lián)合開(kāi)發(fā)的一項專(zhuān)利技術(shù)。這套環(huán)保裝置2005年建成投產(chǎn),主要解決超稠油脫水沖擊污水處理場(chǎng)的問(wèn)題,后經(jīng)技術(shù)改造,不僅能處理超稠油污水,而且能夠處理公司各裝置的電脫鹽污水。超稠油污水預處理裝置建成后,污水中稠油的回收率達到95%以上,污染物負荷降低了90%。
“稠油污水不僅在處理上非常棘手,而且由于重油加工過(guò)程中,需要進(jìn)行深度加工,工藝流程長(cháng),所消耗的新鮮水量非常大,因此,隨之產(chǎn)生的污水量也非常大。別的煉化企業(yè)煉制1噸油,需要消耗1噸水,我們煉制1噸油,得消耗2噸水。”遼河石化一位科技人員這樣對記者說(shuō)。
從理論上來(lái)說(shuō),稠油加工的水耗應該高于稀油加工的水耗。但是,遼河石化采用先進(jìn)的技術(shù)措施,通過(guò)污水深度處理回用,使公司的水耗指標大大低于稀油加工的水耗指標,排名位于集團公司前列。
這個(gè)公司科學(xué)優(yōu)化產(chǎn)品結構,大力進(jìn)行污染減排工作,實(shí)現了增產(chǎn)不增污。數據表明,目前,遼河石化原油加工量已由2008年的441.24萬(wàn)噸增加到2012年的513萬(wàn)噸,COD(化學(xué)需氧量)排放量卻由2008年的218噸降到2012年的158噸,COD排放濃度由100毫克/升降到43毫克/升。
同時(shí),為了進(jìn)一步將稠油污水“吃干榨盡”,遼河石化正在進(jìn)行稠油加工污水“零排放”工程,從水系統優(yōu)化集成技術(shù)、高濃度含油含鹽污水的綜合利用與水質(zhì)調控技術(shù)、機泵冷卻水回收再利用、煉化污水“零排放”技術(shù)體系與配套管理系統四個(gè)方面開(kāi)展專(zhuān)題研究,力爭在2年至3年內,通過(guò)關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)與整合,突破技術(shù)瓶頸,完善配套管理技術(shù),向低投入、低消耗、高效率、低排放的發(fā)展模式轉變,實(shí)現污水全部回收利用。