摘要:在機組大修(或小修)后啟動(dòng)階段,固體顆粒會(huì )隨著(zhù)水汽的循環(huán)分散于系統中,在一定的溫度、壓力和pH值條件下成為溶解雜質(zhì)。而控制作為溶解雜質(zhì)的主要來(lái)源的固體雜質(zhì)有助于降低溶解態(tài)金屬離子的含量。相當數量的鐵離子在系統中沉積會(huì )形成垢下腐蝕,鐵、硅系列離子在汽輪機和鍋爐管道中/低壓區段
也會(huì )形成沉積。通過(guò)對幾種過(guò)濾器性能、效果比較,得出采用美國PALL公司生產(chǎn)的大流量過(guò)濾器可以有效去除固體顆粒。并分析了其經(jīng)濟效益。
1 概 況
江蘇利港電力有限公司目前有一、二期工程350 MW機組4臺,三、四期工程正在建設中,其中一、二期凝結水系統沒(méi)有凝結水處理設備。單臺凝泵流量875 t/h,入口溫度32.9 oC,壓頭2.16MPa,出口管路通徑300mm。
2 啟動(dòng)初期凝結水處理的必要性
機組冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)的凝結水處理對機組的安全經(jīng)濟運行有著(zhù)很大的影響。冷態(tài)啟動(dòng)時(shí),凝結水中氧化鐵等固形物會(huì )形成溶解性物質(zhì)結垢,并引起垢下腐蝕。為清除這些物質(zhì),需加長(cháng)啟動(dòng)清洗時(shí)間,并大量排污;還需長(cháng)時(shí)間燒油維持鍋爐的低負荷,甚至還存在著(zhù)為了搶負荷而犧牲水汽品質(zhì)的問(wèn)題,嚴重影響機組運行的安全性及經(jīng)濟性。凝結水系統中,大約90% 以上的金屬污染物是固體顆粒狀的,而其中絕大部分是鐵,其顆粒大小主要為6~15 ttm。因此機組啟動(dòng)時(shí),必須對凝結水進(jìn)行除鹽精處理或過(guò)濾掉固形物⋯ ,美國EPRI對污染物含量要求控制在小于10×10 以?xún)取?br />3 處理方案比較
國內目前使用的除鐵器,效果差,故障率高,使用率低。傳統線(xiàn)繞和噴熔式過(guò)濾器,由于占地面積大,壓差大以及更換濾芯非常麻煩,其使用有很大的局限性。由于這兩種形式除鐵效率不高,也逐漸被淘汰。
打折式濾芯(見(jiàn)圖1)由于濾芯是外進(jìn)里出,除了過(guò)濾比很低外,其不合理的結構,導致其流量分配不均,濾芯壽命短。
噴熔式濾芯(圖2)由于其通量小,壓差大,1臺處理凝結水的過(guò)濾器,往往要裝上500—1 000支濾芯。濾芯的安裝要求極高,一旦有1支濾芯漏流,整個(gè)過(guò)濾器的效果就減小很多。其過(guò)濾比I3值在40~100之間(過(guò)濾40—100個(gè)顆粒時(shí)最多
漏過(guò)1個(gè)顆粒)。而且由于其工藝局限,質(zhì)量不穩定,無(wú)法滿(mǎn)足機組啟動(dòng)時(shí)快速去除凝結水固形物的要求。
美國PALL公司是一家有50多年過(guò)濾技術(shù)經(jīng)驗的專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家,其專(zhuān)利技術(shù)(Uhipleat。High Flowtechnology,簡(jiǎn)稱(chēng)UHF)能有效地控制凝結水中的金屬及硅等固體污染物。
UHF濾芯是PALL公司近年研發(fā)的專(zhuān)利產(chǎn)品(見(jiàn)圖3),允許高流量的介質(zhì)通過(guò)濾材,具有高效、低壓損和長(cháng)壽命等優(yōu)點(diǎn)。濾芯的里進(jìn)外出結構使得容易更換濾芯,同時(shí)保持污染物在濾芯的內部。濾芯的無(wú)金屬結構使得它可以進(jìn)行完全燃燒、壓扁等環(huán)保處理。濾芯的B值達3000。濾殼中可裝多支濾芯,可以使用很廣的流量范圍,無(wú)論是啟動(dòng)還是連續運行時(shí)都可使用。濾芯經(jīng)久耐用,還可以最少地、最經(jīng)濟地配置過(guò)濾器。
幾種傳統的過(guò)濾方法和PALL公司大流量過(guò)濾器性能比較列于表1。

Pall公司大流量凝結水過(guò)濾器,具有過(guò)濾通量大、壓差小、占地小、精度高、安裝方便等特點(diǎn),可以很快地消除系統中的氧化鐵等固形物,有效地避免機組啟動(dòng)后高溫狀態(tài)下氧化物形成溶解狀態(tài),大大縮短機組的啟動(dòng)時(shí)間,有效縮短機組啟動(dòng)期間水質(zhì)達到合格時(shí)間。根據上述比較決定采用PALL公司的大流量過(guò)濾器。
4 實(shí)施情況
選用PALL公司的過(guò)濾器:32HFHS.6GDAH25.CHP0018,壓力等級3 MPa,水壓試驗3.75 MPa,流量800t/h,最大流量960t/h,濾芯數量32支,濾芯長(cháng)度1 500 mm,允許介質(zhì)溫度≤65℃ ,初始壓差2kPa,差壓達到150 kPa時(shí)更換濾芯,最大允許壓差350kPa,過(guò)濾器進(jìn)出口通徑3001'111'1'1。殼體、管板、
濾芯骨架材質(zhì)采用304不銹鋼,殼體長(cháng)度3.8 m,直徑1.3 1"1'1。該過(guò)濾器能夠安裝在凝結水泵出口與軸封加熱器之間。2號機組2004年中修時(shí)就安裝了該過(guò)濾器
5 實(shí)施后的效果軸封加熱器進(jìn)水
5.1 在機組啟動(dòng)期間進(jìn)行凝結水過(guò)濾處理
這種處理方式使用后在非常短的時(shí)間內,使水汽品質(zhì)達到合格,大大縮短了啟動(dòng)時(shí)間。實(shí)際情況如下:2號機于2004.12.12 2:30開(kāi)始點(diǎn)火前水沖洗,16:30汽輪機開(kāi)始沖轉,2004.12.13 13:00凝結水鐵含量仍在2000~3000 t~g/L,后開(kāi)始投放UHF型凝結水大流量過(guò)濾器,13:30實(shí)測數據為過(guò)濾器前2400t~g/L,過(guò)濾器后302 t~g/L;17:30過(guò)濾器前257 t~g/L,過(guò)濾器后80 t~g/L,此時(shí)凝結水開(kāi)始回收;22:00過(guò)濾器前166 t~g/L,過(guò)濾器后則逐
漸降低到54/~g/L。機組點(diǎn)火到凝結水合格回收總共化了39 h。我廠(chǎng)在1號機組大修,鍋爐酸洗后從正常啟動(dòng)帶滿(mǎn)負荷到水汽品質(zhì)合格共用了98 h。兩者相比節省了59 h。
5.2 濟效益分析
我廠(chǎng)1號機組2002年10月大修后冷態(tài)啟動(dòng)至水汽品質(zhì)合格時(shí)間為98 h,啟動(dòng)換水補水3683t,燃油120t。2號機組2004年12月的冷態(tài)啟動(dòng)耗用了除鹽水1 400 t,燃油使用了40 t,啟動(dòng)到水汽合格時(shí)間為39 h。
(1)啟動(dòng)時(shí)間縮短59h多發(fā)電效益,應扣除多發(fā)電使用的燃煤,其余折舊不考慮;平均負荷以80% ,每kW·h以0.3元計算,標煤價(jià)格538元/t,煤耗0.32 kg/(kW·h)。35×10 ×0.8×59×(0.3— 538×0.32×10一 )=211.16萬(wàn)元
(2)多耗除鹽水造成的損失:(3 683—1 400)t×60元/t=13.7萬(wàn)元(除鹽水電廠(chǎng)自行生產(chǎn)成本為60元/t)
(3)另外,可節省鍋爐燒油的費用:(120—40)t×3000元/t=24萬(wàn)元。機組一次啟動(dòng)時(shí)直接經(jīng)濟效益約為248.86萬(wàn)元。通常情況下,電廠(chǎng)為了搶負荷,往往是不顧及化學(xué)監督的要求,強行帶負荷,直接后果是熱力系統結垢速率增加,影響機組的效率,這種影響是長(cháng)期的。國內外的研究表明,如果沒(méi)有使用過(guò)濾器,一次啟動(dòng)帶人熱力系統的鐵,相當于正常運行3年的量。
6 結 語(yǔ)
在凝結水系統上安裝Pall公司的UHF型大流量過(guò)濾器,能有效去除水中的固體顆粒,顯著(zhù)減少金屬離子在系統中的溶解、鐵離子引起的鍋爐水冷壁結垢以及消除垢下腐蝕導致的不良后果,高效低成本地完成對鐵及其它固體顆粒在啟動(dòng)階
段的控制,為機組啟動(dòng)節省了寶貴的時(shí)間。