日前,在惠山區洛社鎮石塘灣園區無(wú)錫金園污泥處置新型燃料科技有限公司,一輛輛滿(mǎn)載著(zhù)污水處理廠(chǎng)污泥的卡車(chē)不時(shí)進(jìn)進(jìn)出出。經(jīng)過(guò)一個(gè)小時(shí)的科學(xué)配料、深度脫水等工序后,這些昔日廢棄的污泥就搖身一變,成為可燃燒的“人造煤”。目前,該公司日處理污泥約200噸,平均每2噸污泥就可加工生產(chǎn)出1噸“人造煤”,累計處理污泥量已達4萬(wàn)多噸,在國內率先實(shí)現了污泥產(chǎn)業(yè)化利用。
隨著(zhù)城鄉工業(yè)、生活污水處理率的不斷提升,如何對污水處理過(guò)程中生成的大量污泥實(shí)現無(wú)害化處理?“目前,我國污泥處置利用中,主要采用兩種途徑:一是將污泥直接填埋處理;二是將污泥烘干后摻入煤中作燃料。”長(cháng)期致力于污泥處理研究的公司董事長(cháng)張國清介紹說(shuō),由于污泥成分復雜,采用直接填埋需占用大量土地,處置不當還將造成環(huán)境的二次污染。將污泥烘干后摻入煤中作燃料,雖然污泥得到了綜合利用,但處理成本高,且在烘干過(guò)程中同樣也會(huì )存在著(zhù)不同程度的二次污染。
瞄準污泥資源化、無(wú)害化利用,金園公司攀“高親”,實(shí)現了借“梯”登高。2009年,公司出資200萬(wàn)元,與同濟大學(xué)“污染控制與資源化研究”國家重點(diǎn)實(shí)驗室開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作,經(jīng)過(guò)3年孜孜探索,終于成功闖出了一條污泥經(jīng)深度脫水后制造成新型燃料(俗稱(chēng)“人造煤”)的技術(shù)路徑,實(shí)現了關(guān)鍵技術(shù)上的一系列突破。為了使含水量高達80%的污泥實(shí)現深度脫水,公司研發(fā)了脫水劑以及專(zhuān)用壓濾機,成功地將污泥含水率降低到50%以下,遠低于目前國內污泥含水率控制在60%的這一業(yè)內最高水平。獨特的固化劑起到了抑制二氧化硫含量的作用,使燃燒后的污泥達到了與低硫標準煤相同的水準,有效降低了對環(huán)境的二次污染。憑借這一自主研發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品,去年,該公司一舉摘得了省民營(yíng)科技企業(yè)、省高新技術(shù)產(chǎn)品和市高新技術(shù)企業(yè)等3項榮譽(yù),申報了3項發(fā)明專(zhuān)利,并成為同濟大學(xué)“污染控制與資源化研究”國家重點(diǎn)實(shí)驗室無(wú)錫實(shí)驗基地。
據了解,由于“人造煤”發(fā)熱量達到了3000大卡左右,可以替代部分原煤使用,替代率可達到30%。經(jīng)測算,每2噸“人造煤”就可替代1噸原煤,每噸“人造煤”市場(chǎng)價(jià)格僅為原煤的三分之一,將為使用企業(yè)帶來(lái)較大的經(jīng)濟效益。去年以來(lái),我市一電廠(chǎng)就先后向該公司采購了6000噸“人造煤”,節約生產(chǎn)成本100多萬(wàn)元。目前,上海、昆明、青島、珠海等近10個(gè)城市聞?dòng)嵑?,紛紛派?zhuān)人前來(lái)考察洽談,準備引進(jìn)該項新技術(shù)。